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染整清洁生产烘燥工艺的节能
来源:中国纤维网 添加人:service4 添加时间:2020-6-12

     清洁生产是指既可满足人们的需要,又可合理使用自然资源和能源,并保护环境的实用生产方法和措施,其实质量是一种物耗和能耗最少的人类生产活动的规划和管理,将废物减量化、资源化、无害化或消灭在生产过程之中。染整行业实施清洁生产是持续发展的重要举措。


染整全程工艺中,织物需经过4~9次的烘燥加工,烘燥热源采用蒸汽、热油、电、红外辐射、微波等,烘筒烘燥机及热风烘燥机(热风拉幅定形机)是常用的烘燥设备,节能的潜力很大。


2 烘筒烘燥机与热风烘燥机的热平衡测定


所谓烘燥,即对含水的织物加热,使其水分蒸发的过程。对烘燥设备热能利用水平的技术指标是用来衡量设备的耗能多少,用能水平和能源科学管理完善程度的指标。对烘燥设备热平衡测定 ,是了解热能利用水平的方法。


2.1 圆筒烘燥机是间接蒸汽加热设备,可用汇集,冷凝回汽水进行称重的方法,得到简单、正确的热平衡数据。


经有关单位测定,圆筒烘燥机热量消耗:织物加工有效热占60.75%;烘燥机外壁散热占23.26%;泄漏热占3.64%;回汽水排放热占11.07%;正反热平衡计算误差占1.28%。由数据可知圆筒烘燥机的节能一是减少外壁散热;二是烘筒内的凝结水排放利用。


2.2 热风拉幅烘燥机中,蒸汽通过翅片式加热器加热新鲜空气,喷咀将高速热风喷射到织物上,迅速地蒸发水分。大部分气体被循环使用,一部分气体为控制机内湿度而排出。由热平衡计算,烘干时的总热量消耗为:水份蒸发所需要热量占65%~70%;加热织物所消耗热能占3%~5%;机体热损耗3%;排气热损耗占25%~30%。由数据可知热风拉幅烘干机的节能与进布织物的温度,机器保温效果,织物含水率及排气状况有关,而重点是织物的含水率及排气湿度的控制。


3 减少烘燥织物上非结合水的节能


织物上的水分有结合水和非结合水两种形式。前者指织物上以化学形式与纤维相结合的水,它需要热量破环化学键后脱水;后者指由表面张力不很牢固地附着在织物上的水分,可由机械式脱水。织物进入烘燥设备前减少非结合水,降低织物含水率,提高织物温度将获得明显的节能效果。


3.1 烘燥进布热轧水的节能


水的粘度随温度升高急剧下降,粘度下降就有更多的水分从织物中轧压出来。在一个大气压(0.1MPa)下水的运动粘度,从20℃粘度1.004*10-6 m2/s。降低至水温升至100℃时0.3*10-6m2/s。实测表明轧水时,95℃水温比20℃的脱水效果提高8%~20%,而纯棉府绸常规轧辊压力由1.8MPa,提高到5.4MPa/㎝2,轧余率才降了7%,而5.4Mpa/㎝2的挤压力对织物的强度,手感皆会带来负面效果。


某单位的短环烘燥机,将烘房的蒸汽冷凝水注入轧槽内,轧液由10℃~20℃提高到65℃~75℃,热轧水使布面轧余率下降,布面温度增高,改善了因预热而使烘房温度的降低,从而使烘房温度由110℃~115℃提高到120℃~125℃,最终使烘燥速度平均提高9m/min。


该机台每小时生产2000m,耗电115kW·h,耗热汽1200kg,按每年工作6000小时计,可多生产324万米,节电186300 kW·h,节省蒸汽1944t。


3.2 应用加压吹散型气流脱水技术节能


一种专利技术的多功能导布辊具有加热洗液、去杂、脱水功能。在一定的蒸汽压力下,蒸汽通过网状导布辊内的喷嘴加速可达到音速。在轧水机后面装上一支多功能导布辊,高速蒸汽穿过待烘燥的织物,产生骤热汽化效应,所含水分用很少热量转换就可去除。穿过织物的蒸汽慢慢失去热能,而这些热能可以通过冷凝回收,也可以通过冷水混合后提供热水。用多功能导布辊的加压吹散脱水技术,去除每千克水所消耗的蒸汽仅为烘燥机的15%~20%。


3.3 烘燥机的蒸发负荷与织物进入烘房时的带液量成正比,低给液技术的应用有利于烘燥节能


(1)织物中合成纤维含量较高和纤维素纤维的含量较低时,真空抽吸脱水将更有效。例如对于纯聚酰胺织物真空抽吸脱水,可将液体抽至残余水分约20%,采用轧水机械脱水,残余水分则为40%;在纯棉织物吸足水的情况下,用高性能轧水装置实施挤压脱水,残余水达50%左右,而用真空抽吸脱水只能达到70%左右。实践表明,棉纤维与化纤混纺织物以50/50为界,棉纤维超过50%采用机械挤压脱水。除聚酰胺纤维超过50%,采用真空抽吸脱水为好。


某漂染厂涤加白定形工艺,将真空脱水机装在轧车出布处,取代原工艺设备流程中的电热红外预烘机,当真空度为50kPa,织物经真空吸水后,含水率为25.5%,比浸轧后的58.1%降低32.6%;后续热风烘燥温度从原来85℃,降到60℃左右。涤加白工艺的采用,消灭了黄白条疵布,提高了产品质量。


(2)中国纺织科学技术开发总公司开发的产品——SPT喷雾给液机,可用于功能性后整理的单面给液和双面给液。单面给液的带液率约15%~25%,双面给液的带液率约30%~60%,由于带液少,后续烘干可节省能耗25%~40%,节省化学品25%,且改善了整理的质量。


(3)YS轧车是树脂整理工艺的节能设备,其给浆辊是照相凹版辊,控制浆液浓度,就可以控制带液的厚度。用10%~20%的轧余率,就可均匀地把浆液涂附在布上。在布速100m/min,布重120g/m2,每天运行20h,采用YS轧车比传统工艺每天节省染化料8640kg,蒸汽21t,煤气300kg。


(4)刀辊给液轧车采用标准印花刮刀给液率为30%~40%。给液率降至30%时,可节省至少50%的化学助剂,水洗方便,须洗去的化学剂相应减少,减轻污水处理负荷,给液率降低至传统工艺的一半,烘干机生产提高100%,能耗降低极大。


(5)在普通平网印花机上,印制床单、毛巾织物的发泡比1:(3.5~4),可节约活性染料10%~15%,涂料40%左右;烘燥所需热能可节约50%以上,有益于改善环境污染。泡沫稳定性好,流变性好,泡沫浆不沾刮刀、不拖刀、不易造成糊色等疵点。


4 圆筒烘燥机的节能


4.1 烘筒烘燥无泵背压凝结水回收


水蒸汽经过输汽管道进入用汽设备,蒸汽发生相变(即饱和蒸汽凝结成水),释放出大量“潜热”生成凝结水。这些凝结水若贮存在烘筒、散热器及间接加热蒸汽管内,如不及时排除,将会产生如下后果:


(1)热交换器件中的热交换面积极大减少,设备规定的生产工艺温度下降,造成生产速度慢,影响产品质量。


(2)热交换设备中蒸汽筒、管内壁形成一层较厚水膜(例如烘筒在较高线速旋转时),影响热交换效率。


(3)大量凝结水积存在设备中,若愈积愈多,有可能会引发“水击”事故。烘筒在较低速度旋转时,由于多凝结水的积存,将明显地表现出“动不平衡”,织物在烘筒上易起绉。由上述,所以必须在工艺过程中,及时地排除凝结水,同时又必须防止蒸汽大量泄漏。因此应当在每一台热交换设备上,按凝结水生成量和设备排水口的压力大小,以及排水口接口规格选用合适的优质疏水阀,确保设备热交换的正常运行。


每台1800mm幅宽三柱圆筒烘燥机(三十六只筒)的耗汽480kg/h,全年按6000h工作计,耗蒸汽2880t。


凝结水无泵背压回收,其经济效益主要有以下三个方面:


每台1800mm幅宽三柱烘筒烘燥机如前所述用蒸汽2880t,每吨蒸汽100元计。


(1)应用“李氏”牌疏水阀,比其它疏水阀节汽5%,则年节省蒸汽144t,折算14400元;


(2)若回收的温度为85℃,与20℃常温水比较,每100吨高温水的热焓与10吨0.2Mpa饱和蒸汽热焓相当。故回收2880*0.95=2736t凝结水,相当于节汽270t蒸汽,折算27000元。


(3)回收凝结水减少了自来水及排污开支,以每吨用水5元计,则年节支13680元。


以上三项合计,凝结水回收效益每年为55080元。


凝结水无泵背压回收系统的投资,约4个月运行后凝结水回收效益应可回报。


“李氏”牌UFO式疏水阀有一应用实例如下:排放的凝结水经过10m左右的水平埋地管,接着垂直拔高至5.7m,再经108 m的水平架空管直接自流到锅炉间,节省了常用的蓄水池及提升装置,实现“无泵”回收凝结水,输送管网中凝结水全封闭流动更有利环璋保护。该疏水阀能做到如此正常排水、远距离高水柱输送,原因是其高背压率≥85%所致。


4.2 删除圆筒烘燥机的湿——湿工艺


三柱圆筒烘燥机全年6000小时工作消耗蒸汽2880t,如若不用烘燥的话,按100元/t蒸汽计就有28.8万元的节支。可行否?回答:肯定可行!